近日,随着最后一段磨机筒体衬板的更换完成,鲁西矿业会宝岭铁矿选矿厂被称作“大胃王”的球磨机,换上了“新铠甲”,预计每年可节省衬板费、维修费等费用200余万元。
磨矿环节是成本最高的环节,所有的矿石被充分破碎后,都要通过球磨机研磨到0.074毫米,以确保后续洗选环节能够精准选出铁精粉,筛除尾砂。
磨矿用的钢球、球磨机内部的磁性衬板、电能一直是球磨机运行的3大主要消耗点。为进一步降低选矿成本,会宝岭铁矿将延长球磨机衬板使用寿命的研究列为难题,面向职工张榜悬赏。
选矿厂创客团队队长张斌经过多方调研后大胆揭榜,召开“诸葛亮会”,热烈讨论。“球磨机使用的是普通锰钢衬板,寿命只有12个月,每年都要停机更换,如果衬板寿命能够延长,可以节省人力物力财力,还可减少检修时间。”张斌说。
为解决这个问题,他们打破原有设计模式,开始寻求全新的衬板材料,最终锁定使用寿命较长、硬度较高的磁性衬板。为证实可行性,他们进行了现场实验,采取局部试验、循序更换的方案,先在球磨机进料端更换了2平方米的磁性衬板,每月进行跟进观察。但好景不长,磁性衬板磁铁露出并出现裂纹,部分磁铁存在脱落现象。
为解决这一棘手问题,他们经过多次“头脑风暴”,最终决定优化调整磁性衬板的磁系和衬板厚度,调整后运行完好,预计可继续使用1年以上。
磁性衬板的使用初见成效,但是通过收集实验数据,他们发现在相同条件下,球磨机进行研磨时,磨矿细度和磨机处理量都降低了,这又带来了新难题。
为保证球磨机处理量不降低,他们迎难而上,通过电脑模拟数据运算、模拟实验、现场实验等多种形式,多重优化磁性衬板的波峰及磁场强度,使钢球的提升高度达到最佳水平,既保证了磨矿细度,又提高了磨机的处理量。按照目前的使用情况,磁性衬板寿命为3年以上,每日节省电量1万余度。
把遇到的难题项目,转换为经济效益增长点。
会宝岭铁矿现有职工600余人,去年参与创新达506人次。今年将借助平台推行“一对一帮扶”、难题会诊、师带徒等多种创新形式,争取实现全员创新,为打造全省非煤矿山标杆企业提供强劲动力。